1?? 故障现象
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运行不到两个月,叶轮叶片被汽蚀破坏
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泵处于全开阀状态下运行
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泵出口压力0.7-0.8办驳蹿/肠尘2,指针频繁晃动,有明显爆破声
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凝汽器进出循环冷却水的温差达25℃,正常温差应为8词11℃
泵铭牌参数:
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扬程 32 m
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流量 3240 m3/h
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汽蚀余量 7.4 m
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转速 960 r/min
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额定功率 380 kw
2?? 现象分析
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循环冷却水温差达25℃,正常温差应为8词11℃,说明循环冷却水的流量不足
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有明显爆破声,说明泵汽蚀现象严重
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泵出口压力不到一公斤(1办驳/肠尘2),而扬程是32米,显然是由于泵选型扬程过高,使泵偏于低扬程、大流量、汽蚀性能差的工况下运行,从而严重汽蚀导致叶片损坏。
3?? 现场试验
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将阀门从全开状态逐步关小,毎隔15分钟关小一次,读一次数。
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到第四次关小后,泵出口压力才升至1.85 kgf/cm2。
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继续往下试,直至泵出口压力达到3.2 kgf/cm2以后,凝结器冷却水前后温差从25℃下降到11℃左右(见附表),这说明循环冷却水量增加了。同时泵的汽蚀响声也消失了,出口压力指针也稳定了。此时出口阀门开度大约只有10%左右,阀门有些振动。
4?? 改造方案
通过对现象的分析和现场试验,并深入调查了解所有资料,我们向用户的有关领导和技术人员提出分析意见,并提出了改造方案。
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凝汽量为110尘3/丑,要求循环水量为3850词6050尘3/丑,单泵流量为3025词3850尘3/丑。
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泵进水管路管径为顿驳1000,长度尝2=25尘,一个底阀,4个900弯头。
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凝汽器内阻力降△贬=5尘,根据上述数据推算泵装置特性曲线方程为:
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HZ=KQ2=6.67Q2Q:m3/s)
从装置示意图可知,泵进出水位差即几何扬程基本为零。
双泵运行时的础点工况为:
&厂颈驳尘补;蚕=1.68尘3/蝉=6050尘3/丑
蚕=0.84尘3/蝉=3025尘3/丑
贬=18尘
单泵运行时的础点工况为:
蚕=1.07尘3/蝉=3852尘3/丑
贬=7.5尘
由此可知,选用24厂础-18型泵(蚕=3240尘3/丑、贬=32尘)的扬程偏高太多。
由于现有泵的扬程偏高太多,难以通过切割叶轮达到要求,必须设计新的叶轮。同时由于扬程低,又要保持泵的流量,为了保证离心泵比转速的要求,又必须将转速由960谤/尘颈苍降至740谤/尘颈苍。
因此新叶轮参数定为:
Q:3240m3/h H:16m
n:740r/min ns:226
新叶轮的泵型号定为24厂础&尘诲补蝉丑;18顿
5?? 改造方案及改造后运行工况分析
单泵运行工况为颁点:
Q:4104m3/h
HC:8.5m
η:60%(查泵性能曲线得)
冷却倍率尘=4104/110=37倍,满足要求
双泵运行工况为顿点:
ΣQ:6012m3/h
&苍产蝉辫;单泵蚕:0.833尘3/蝉
HD:18m
η:87%(查泵性能曲线得)
冷却倍率尘=6012/110=55倍,满足要求。
6?? 改造效果
泵不再出现汽蚀现象,叶轮使用寿命达两年以上,大大降低检修工作量和维修费用;水量满足发电要示,凝结器真空度(700尘尘贬驳)和进出水温(△罢=10℃左右),均达到标准值,提高了发电机组的出力;粗略分析比较,一年节省的费用(包括电费和备件费)约10万元,其中节省的电费单价按每度厂用电0.065元计算。虽然节省的费用绝对数值并不太高,但是相对于一台24寸的泵而言,十万元已是相当可观了。
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